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霖盛鈍化液助銅螺母攻克耐鹽霧難題

時間:2025-05-15 17:05:22  來源:  作者:小編  點擊:123 次

在浙江某精密五金製造車間內,一批出口歐洲的銅材六角螺母因鹽霧測試不合格被緊急叫停。這些螺母表面雖光澤亮麗,但經過24小時鹽霧試驗後,邊緣已出現明顯銹斑。這不僅意味着整批商品返工,更讓産業面臨國際訂單違約風險。技藝負責人陳工盯着檢測報告,眉頭緊鎖:"鈍化層總在薄弱處開裂,鈍化液殘留又影響塗層附着力,到底哪裏出了問題?"  

 

這家專供汽車配件的製造商,此前一直采用傳統"機械拋光+铬酸鈍化"工藝。隨着歐盟環保指令升級,含铬工藝被限製,替換為無铬鈍化劑後,銅材基體的耐腐蝕性卻始終差強人意。更棘手的是,原有鈍化液與新鈍化體系兼容性不足,導致表面微觀結構不穩定,鹽霧測試時間始終徘徊在24小時門槛,遠低於顧客要求的48小時標準。  

轉機出現在霖盛化工技藝團隊進駐當天。效勞經理王磊仔細觀察生產線後,指着拋光槽底部沈積的淡藍色結晶道:"遊離銅離子超標了!"原來,舊款鈍化液在持續使用中析出的活性成分,正加速銅材表面氧化。而後續清洗工序未能徹底去除的有機添加劑,與無铬鈍化劑發生反應,形成脆弱的疏松層。  

 

針對這一癥結,霖盛研制團隊連夜調配專用配方。新型銅材鈍化液采用復合螯合劑控製銅離子釋放……調試階段,技藝員小李發現工人仍沿用舊參數操作他邊說邊調校設備。當首批采用"拋光+超聲清洗+鈍化"三合一工藝的螺母下線時,質檢員驚呼:"邊緣R角處都沒銹點!"經第三方檢測,鹽霧測試突破48小時。  

 

如今,該産業的良品率從82%躍升至98%,年度返工成本下降45萬元。更意外的是,原本擔憂環保投入會增加的財務總監發現,霖盛方案使危廢處理量減少30%,反倒節省了12%的彙總成本。車間墻上,"霖盛技藝合作夥伴"的銅牌在陽光下熠熠生輝,見證着中國製造向精密化、綠色化邁進的堅實腳步。恭迎來電垂詢15817781550